数控车床的上下料机械手臂的研究和探讨

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数控车床的上下料机械手臂的研究和探讨
    摘要:本文以数控车床的上下料机械手臂为研究对象,采用可编程控制器(PLC)对其气
压的驱动装置进行电气控制,实现了系统的智能化和柔性化。对系统的工作原理及机械结构、
气压驱动和 PLC 控制方案等方面进行了较为详尽的论述。
    关键词 :自动化上下装料; PLC; 气压系统;
随着现代工业自动化的发展,出现了各种数控加工中心,它在减轻工人劳动强度的同时,大大
提高了劳动生产率。但以往数控加工中常见的上下料工序, 通常仍采用人工操作或传统继电器
控制的半自动化装置。前者费时费工、效率比较低;后者因设计复杂,需较多继电器,接线繁
杂,易受车体振动干扰,而存在可靠性差、故障多、维修困难等问题。为解决这些问题,我们
研究开发了一套采用可编程序控制器 PLC 控制的装料机械控制系统。该系统动作简单可靠、线
路设计实用合理、具有极强的抗干扰能力,保证了系统运行的可靠性,降低了维修率,并提高
了工作效率。
    一、系统工作原理
本系统的上下料机械手采用料斗, 搬运和上下料组件的整体结构,这种料斗可通过调节通道尺
寸变动料件的规格,具有结构紧凑、运动平稳准确的特点,可以方便地实现无级调速。本设备
抓取工件质量可达 1kg,工作范围为横向 1m,纵向 0.9m,并且可以调节距离范围。
系统开机启动时,先进行自检,若机器正常,则机械手处于待料位置,泵站电机处于卸荷状
态。当加工开始信号传来时,机械手臂开始动作,其具体行动过程如下:原始位置 机械臂伸
→ → 出 开关发出料到位信号 真空吸盘松开(放料) 尾架合拢(同时卡盘夹紧工件,机床开始
加工) 托爪退出 送料架升起 托爪复位 加工结束(主轴动力, 车进) 机械手
→ → 取工件 机械手真空吸盘吸工件 尾架车退出 机械手工件出 机械手工件取
→ →出 机械手工件搬运到下一工位 机械手真空吸盘松开工件 机械手复位,系统原位卸荷。
[1]
    二、系统结构组成
机械手的整系统主要由控制系统、驱动系统和行系统三部分
控制系统主要包括:位置检装置、可编程控制器、控面(状态显示和操作
)。驱动系统采用气压驱动,该系统可以实现机械上下料的自动运行、手动调节,同时保
证了整机动作速、平稳,特别是满足了机械手的动作位置度、需受大负载强度及运动性
能等方面的特殊要求
行系统升降机构、回转机构、手臂伸机构、吸盘夹机构、位机构等组,整体为
动关节结构。传统的上下料机械手同的:该系统采用了具有两个结构的手臂设计,
个负责上料,一个负责下料,在其中一夹机构卸料后,一夹机构搬运工件下一
位,在上下料之间机械手臂往各一传统的往两次比较加节,效率高。
    三、系统软硬件的设计
机械手的控制, 通过向系统提供符要求的开关信号来实现的。具体地就是按
械手的动作要求PLC 通过信号采、控制气压系统的电磁换的通电,实现装置的自动
或手动上下料。系统的主要由机械本体、气压驱动系统、PLC 控制系统组件系统
通过 PLC 的编程实现。
(一 )气压驱动系统
摘要:

数控车床的上下料机械手臂的研究和探讨  摘要:本文以数控车床的上下料机械手臂为研究对象,采用可编程控制器(PLC)对其气压的驱动装置进行电气控制,实现了系统的智能化和柔性化。对系统的工作原理及机械结构、气压驱动和PLC控制方案等方面进行了较为详尽的论述。  关键词:自动化上下装料;PLC;气压系统;随着现代工业自动化的发展,出现了各种数控加工中心,它在减轻工人劳动强度的同时,大大提高了劳动生产率。但以往数控加工中常见的上下料工序,通常仍采用人工操作或传统继电器控制的半自动化装置。前者费时费工、效率比较低;后者因设计复杂,需较多继电器,接线繁杂,易受车体振动干扰,而存在可靠性差、故障多、维修困难...

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作者:闻远设计 分类:非标机械电气自动化 价格:免费 属性:3 页 大小:15.2KB 格式:DOCX 时间:2023-03-19

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