挖掘机噪声来源与降噪方案--x
挖掘机噪声来源与降噪方案
1 前言
GB16710-2010《土方机械噪声限值》的实施,对非道路土方机械的噪声限值提出了更严格的要
求。噪声问题一直是困扰国内很多主机厂的问题,也是国内主机厂产品性能优化的主要攻关内
容。因为降噪需要较大的投入,包括昂贵的测试设备及较为专业的技术人员,所以找出一套挖
掘机降噪的方法和解决对策,对于主机厂提升产品竞争力,特别是在新品开发时做为参考是非
常必要的。本文通过 YC135-8 挖掘机降噪项目的实施,总结出一套挖掘机降噪方案。
2 挖掘机噪声水平摸底
根 据 GB/T25614 和GB/T25615 测试方法,分别测试出YC135-8 挖掘机动态机外发射声功
率级值 106.3dB(A )、动态司机位置发射声压级限值 84.2dB(A )。而 GB16710《土方机械
噪声限值》(2015 ≤ 年起)要求司机位置发射声压级限值需 80dB(A),机外发射声功率级值
≤ 需102dB(A)。YC135-8 挖掘机挖掘机噪声水平严重超出了国标要求。
3 主要声源分析
利用声强测试法寻找挖掘机的主要声源。
挖掘机右侧-- 声强云图 ( 显示量程 :93~98dB, 频率范围:250Hz~5kHz)通过声强云图可知,
风扇噪声及排气噪声是主要声源。
4 降噪实施
4.1 风噪优化
4.1.1 降低风扇速比
根据风扇消耗功率:∝ n3·D5, 风扇噪声:∝ n5·D7, 风扇速比由 1.24 降至 0.95.
4.1.2 柴油机标定转速由 2200rpm 降至 2100rpm, 即风扇转速降低 733rpm.
4.1.3 风扇重新选型。
普通型 10 叶风扇改用 6 叶大风量、低噪音风扇。
4.1.4 优化后测试结果根据《GBT25614-2010 土方机械声功率级的测定动态试验条件》进行测
试,测试结果:优化后的动态机外发射声功率级值比原机状态降低 2.9dB(A ),即
103.4dB(A );优化后的动态司机位置发射声压级值比原机状态降低 2.1dB(A),即
82.1dB(A)。
4.2 排气噪声优化
4.2.1 经测试,消声器排气背压为 6.91kPa,偏低。消声器有优化的空间。
4.2.2 消声器优化
消声器由原机的单层壳体结构,改为双层壳体结构,夹层间布置耐高温的柔性吸声材料(如图
2所示),降低壳体辐射噪声。同时,消声器改为四级扩张和小孔群逐级扩散结构,以便达到
在较宽频率范围内有较高的高频消声能力。
摘要:
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挖掘机噪声来源与降噪方案1前言GB16710-2010《土方机械噪声限值》的实施,对非道路土方机械的噪声限值提出了更严格的要求。噪声问题一直是困扰国内很多主机厂的问题,也是国内主机厂产品性能优化的主要攻关内容。因为降噪需要较大的投入,包括昂贵的测试设备及较为专业的技术人员,所以找出一套挖掘机降噪的方法和解决对策,对于主机厂提升产品竞争力,特别是在新品开发时做为参考是非常必要的。本文通过YC135-8挖掘机降噪项目的实施,总结出一套挖掘机降噪方案。2挖掘机噪声水平摸底根据GB/T25614和GB/T25615测试方法,分别测试出YC135-8挖掘机动态机外发射声功率级值106.3dB(A)、动态...
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作者:闻远设计
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