发射机高压电力自动化系统的实施

3.0 闻远设计 2025-03-22 79 4 14.58KB 3 页 5光币
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发射机高压电力自动化系统的实施
    1 概述
    发射机的高压供电是保证发射机正常工作的基础,也是发射机电力故障处理中的一个重要
环节。本部门现阶段在用的高压开关柜,均通过机械旋钮来控制高压柜的合、断,电压、电流
等参数均以模拟表的指针形式呈现,且受老式关开关柜的技术限制,无法实现远程监控和自动
化控制。高压开关柜前面板如图 1所示。
    高压电力 Ⅰ  Ⅱ自动化系统的投入,可实现 、 两段高压供电中出现任何一路供电异常时,快
速、安全的将用电设备导入另一路供电系统中。缩短手动操作过程中判断故障、导高压联络的
操作时长,避免人为操作中意外的发生,缩短停播时间,实现电力系统的远程监控与操作,确
保电力设备以及正常播音中的发射机安全。
    2 高压电力自动化系统的实施
    2.1 系统的构成
    高压电力自动化系统由数据采集端、人机交互单元以及指令执行单元三个部分组成。高压
开关柜的模拟量采集通过 CE-AJ32B-34BS3 智能电量变送器以实现,开关量的采集通过 CE-
AK22-34MN 智能开关量传感器以实现。人机接口单元提供人员的操作界面,控制指令通过可
编程逻辑控制器(PLC)控制 MY4N-J 继电器的合、断,实现对高压开关柜的合、断操作。高
压电力自动化系统框图如图 2所示。
    2.2 数据采集端
    数据采集端需采集高压开关柜的电流、电压等基本模拟量数据,电压采样信号取自高压测
量柜,供给所用 CE-AJ32B-34BS3 智能电量隔离变送器,电流采样信号取自相应的高压开关
柜,输出数据包括:相电压 UabUcb,电流 IAIC 的真有效值,频率 F、正反向有功功率
P、正反向无功功率 Q,正反向功率因素 COSΦ,正反向有功电量与正反向无功电量。变送器
送出的信号送至电力自动化接口板,经模数转换后,将采集到的状态量送到可编程逻辑控制
器。采用三相三线制(两表法)智能电量隔离变送器。CE-AJ32B-34BS3 智能电量隔离变送器
接线如图 3所示。
    CE-AK22-34MN 开关量输入模块用于取样高压开关柜的合、断状态,工作位置、实验位
置,速断及过流信号。支持 RS485 通信协议,实现与人机接口单元的通讯。
    2.3 人机交互单元
    在人机交互单元的操作界面上,可直观地观察高压开关柜的相电压 UabUcb,电流
IAIC 的有效值,频率 F、有功功率 P、无功功率 Q,功率因素 COSΦ,有功电量与无功电量
的实时参数,同时以图形化的方式显示高压开关柜的合、断状态,方便值班人员远程实时监控
高压开关柜运行。界面中用方块来突出表示高压开关柜,当其处于不同的颜色时,表示高压开
“ ” “ ”关柜的相应状态。红色表示高压开关柜处于 合 状态,绿色表示高压开关柜处于 断 状态,当
“ ”显示黄色时,表示高压开关柜处于 非合非断 的非法状态。界面如图 4所示。
    在操作界面中,可以实现对高压开关柜的合、断以及高压导联络操作。同时,在异常供电
或高压开关柜异态时,人机交互单元还具有告警功能,以声音和提示框的形式告知值班人员进
行相应操作,且可保存故障发生前 1分钟内的数据,帮助值班人员确定故障发生位置。人机交
互单元在保存数据的同时,还可对保存数据进行分按照月份季度年度对高压开关柜的
状态数据、异态数据进行
    2.4 指令执行单元

标签: #高压

摘要:

发射机高压电力自动化系统的实施  1 概述  发射机的高压供电是保证发射机正常工作的基础,也是发射机电力故障处理中的一个重要环节。本部门现阶段在用的高压开关柜,均通过机械旋钮来控制高压柜的合、断,电压、电流等参数均以模拟表的指针形式呈现,且受老式关开关柜的技术限制,无法实现远程监控和自动化控制。高压开关柜前面板如图1所示。  高压电力Ⅰ Ⅱ自动化系统的投入,可实现、两段高压供电中出现任何一路供电异常时,快速、安全的将用电设备导入另一路供电系统中。缩短手动操作过程中判断故障、导高压联络的操作时长,避免人为操作中意外的发生,缩短停播时间,实现电力系统的远程监控与操作,确保电力设备以及正常播音中的发...

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