生物提取类制药废水提升改造项目实例
生物提取类制药废水提升改造项目实例
摘要: “某制药企业为提升污水处理站处理能力,改造原处理工艺 水解酸化-AO ” “法 为 微氧水
解酸化-AB ”法 ,在进水 COD 小于 5 000 mg·L-1 时,微氧水解酸化抗冲击效果好,臭气产量
小,A段好氧+中沉池出水 COD 值可降至 500 mg·L-1 左右,B段好氧+二沉池出水 COD 值稳定
小于 100 mg·L-1。
关键词:微氧水解酸化;AB 法;提取类制药废水;
Abstract:In order to improve the treatment capacity and meet effluent index requirements of the
sewage station, a bio-extraction pharmaceutical company modified the original treatment process into
“micro-aerobic hydrolysis acidification-AB method”. The micro-aerobic hydrolysis acidification can
adapt to the fluctuation of influent COD load under 5 000 mg·L-1 with smaller odour. COD of A
process can be reduced to about 500 mg·L-1, and COD of B process is stable less than 100 mg·L-1.
Keyword:Micro-aerobic hydrolysis acidification; Adsorption biodegradation; Extraction
pharmaceutical wastewater;
21 世纪以来,制药领域已经成为我国国民经济发展的重要行业[1],但在行业发展同时,制药
废水污染问题越发凸显。由于制药废水污染程度高、水质复杂,处理难度较大[2],需要针对不
同制药企业废水水质特点进行工艺设计与工程施工,符合企业生产特点和水质特点的工艺是实
现污水处理站良好运行及出水达标的基础。基于上述原因,某制药企业通过提升改造现有污水
处理站,提高了出水指标要求,实现了企业环境友好发展。
1 工程概况
1.1 进水特征
某企业主要生产生物血提取蛋白类产品,配套污水处理站设计处理能力 850 m3·d-1。污水处理
站进水水质、水量波动性非常大,高浓度废水 COD 值约 7~30 g·L-1 范围内波动,COD 负荷量
占进水 COD 负荷总量的 90%以上,并含高浓度醇类有机物。低浓度废水 COD 值约在 50~1
000 mg·L-1 范围内波动,水量较大,主要为车间清洁废水。污水处理站出水执行辽宁省《污水
综合排放标准》,污水处理站设计进出水水质水量指标见表 1。
表1 设计进出水水质表
1.2 改造前工艺与运行情况
1.2.1 废水进水情况
高浓度废水进水 COD 值波动很大,波动范围 3 650~20 910 mg·L-1,最高值与最低值间隔日期
短,好氧池受冲击大,污泥性状变化,COD 均值为 12 724 mg·L-1;低浓度废水水质基本平
稳,偶有高值,COD 均值为 50~1 000 mg·L-1。
1.2.2 高浓度废水预处理运行情况
“改造前高浓度废水预处理采用了 铁碳电解池-溶气气浮池- ”预水解酸化池 联合处理工艺。但运
行过程中,铁碳电解工艺 COD 去除率未能达到设计去除率,仅为 10%。对比王海棠[3]采用铁
碳微电解处理制药废水的废水水质可以发现,铁碳微电解针对含有难降解有机物,如环丁
砜、DMF 等,可以破坏分子结构,从而改善处理可生化性,而针对本工程废水所有含有的醇
类物质,电解破坏分子结构作用较弱,且水质波动大[4],致使 COD 去除效率降低,同时电解
工艺在运行过程中反复调节 p H,投加填料,运行过程中产生大量化学污泥,化学污泥随水流
进入后续溶气气浮机,溶气气浮机间歇运行,导致设备底部大量沉积污泥,影响处理效果。
高浓度废水经上述物化处理后,COD 削减量未达到预想效果,同时高浓度废水由于含有高浓
度醇类有机物,对预水解酸化池内微生物产生生物抑制毒性[5],使池内无法生长活性污泥,无
生化处理效果。
1.2.3 生化系统运行情况
“高浓度废水预处理出水与低浓度废水混合进入后续生化系统,生化系统用 水解酸化池-A/O-二
”沉池 工艺。由于进水 COD 负荷变化大,生化系统频繁受到冲击,导致污泥性状受到影响,二
沉池出水跑泥,生化系统污泥浓度难以维持。某月运行台账见图1。
图1 改造前某月运行台账
由图1可见,改造前运行出水 COD 值一直贴近达标上限300 mg·L-1,给企业造成较大压力,
并且 20 日至 23 日好氧池处理效果突然恶化,最终出水 COD 值不达标。
除此之外,原设计风机供风能力不足,曝气强度不够,水解酸化池、缺氧池 DO 值均小于 0.2
mg·L-1,好氧池前段 DO 值小于 0.5 mg·L-1,使得生化系统前段厌氧化,产生恶臭气味,并且
污水处理站位于防爆区,厌氧产气影响厂区安全性。
总而言之,原工艺在高浓度废水预处理上缺少针对性,一味采用强氧化措施去解决高COD 问
题,忽视了进水特征,能耗高且效果不佳,给企业运维带来负担,无法满足企业发展需求,需
要进行提升改造。
2 改造实施方案
2.1 工艺改造
2.1.1 改造后工艺流程
为彻底解决原污水处理站问题,企业决定对污水处理站进行提升改造。但企业生产压力较大,
改造过程中低浓度废水不能停产,且污水处理站占地紧张,只能利用原有池容提高污水处理站
处理效果。针对项目实际情况改造后工艺流程图见图2。
摘要:
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生物提取类制药废水提升改造项目实例摘要:“某制药企业为提升污水处理站处理能力,改造原处理工艺水解酸化-AO”“法为微氧水解酸化-AB”法,在进水COD小于5000mg·L-1时,微氧水解酸化抗冲击效果好,臭气产量小,A段好氧+中沉池出水COD值可降至500mg·L-1左右,B段好氧+二沉池出水COD值稳定小于100mg·L-1。关键词:微氧水解酸化;AB法;提取类制药废水;Abstract:Inordertoimprovethetreatmentcapacityandmeeteffluentindexrequirementsofthesewagestation,abio-extractionp...
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作者:闻远设计
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