生物提取类制药废水提升改造项目实例

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生物提取类制药废水提升改造项目实例
摘要: 某制药企业为提升污水处理站处理能力,改造原处理工艺 水解酸化-AO ” “法 为 微氧水
解酸化-AB ” ,在进水 COD 小于 5 000 mg·L-1 时,微氧水解酸化抗冲击效果好,臭气产量
小,A段好氧+中沉池出水 COD 值可降至 500 mg·L-1 左右,B段好氧+二沉池出水 COD 值稳定
小于 100 mg·L-1
关键词:微氧水解酸化;AB ;提取类制药废水;
AbstractIn order to improve the treatment capacity and meet effluent index requirements of the
sewage station, a bio-extraction pharmaceutical company modified the original treatment process into
“micro-aerobic hydrolysis acidification-AB method”. The micro-aerobic hydrolysis acidification can
adapt to the fluctuation of influent COD load under 5 000 mg·L-1 with smaller odour. COD of A
process can be reduced to about 500 mg·L-1, and COD of B process is stable less than 100 mg·L-1.
KeywordMicro-aerobic hydrolysis acidification; Adsorption biodegradation; Extraction
pharmaceutical wastewater;
21 世纪以来,制药领域已经成为我国国民经济发展的重要行业[1],但在行业发展同时,制药
废水污染问题越发凸显。由于制药废水污染程度高、水质复杂,处理难度较大[2],需要针对不
同制药企业废水水质特点进行工艺设计与工程施工,符合企业生产特点和水质特点的工艺是实
现污水处理站良好运行及出水达标的基础。基于上述原因,某制药企业通过提升改造现有污水
处理站,提高了出水指标要求,实现了企业环境友好发展。
    1 工程概况
1.1 进水特征
某企业主要生产生物血提取蛋白类产品,配套污水处理站设计处理能力 850 m3·d-1。污水处理
站进水水质、水量波动性非常大,高浓度废水 COD 值约 730 g·L-1 范围内波动,COD 负荷量
占进水 COD 负荷总量的 90%以上,并含高浓度醇类有机物。低浓度废水 COD 值约在 501
000 mg·L-1 范围内波动,水量较大,主要为车间清洁废水。污水处理站出水执行辽宁省《污水
综合排放标准》,污水处理站设计进出水水质水量指标见表 1
1 设计进出水水质表
1.2 改造前工艺与运行情况
1.2.1 废水进水情况
高浓度废水进水 COD 值波动很大,波动范围 3 65020 910 mg·L-1,最高值与最低值间隔日期
短,好氧池受冲击大,污泥性状变化,COD 均值为 12 724 mg·L-1;低浓度废水水质基本平
稳,偶有高值,COD 均值为 501 000 mg·L-1
1.2.2 高浓度废水预处理运行情况
改造前高浓度废水预处理采用了 铁碳电解池-溶气气浮池- ”预水解酸化池 联合处理工艺。但运
行过程中,铁碳电解工艺 COD 去除率未能达到设计去除率,仅为 10%。对比王海棠[3]采用铁
碳微电解处理制药废水的废水水质可以发现,铁碳微电解针对含有难降解有机物,如环丁
砜、DMF 等,可以破坏分子结构,从而改善处理可生化性,而针对本工程废水所有含有的醇
类物质,电解破坏分子结构作用较弱,且水质波动大[4],致使 COD 去除效率降低,同时电解
工艺在运行过程中反复调节 p H,投加填料,运行过程中产生大量化学污泥,化学污泥随水流
进入后续溶气气浮机,溶气气浮机间歇运行,导致设备底部大量沉积污泥,影处理效果。
高浓度废水经上述物化处理后,COD 削减量未达到预效果,同时高浓度废水由于含有高浓
度醇类有机物,对预水解酸化池内微生物产生生物[5],使池内法生长活性污泥,
生化处理效果。
1.2.3 生化系统运行情况
高浓度废水预处理出水与低浓度废水合进入后续生化系统,生化系统用 水解酸化池-A/O-
沉池 工艺。由于进水 COD 负荷变化大,生化系统频繁受到冲击,导致污泥性状受到影,二
沉池出水泥,生化系统污泥浓度难以维持。某运行台账1
1 改造前某运行台账
1可见,改造前运行出水 COD 一直贴近达标上300 mg·L-1企业造成较大力,
并且 20 日至 23 日好氧池处理效果突然恶化,最出水 COD 值不达标。
此之外,原设计供风能力不度不,水解酸化池、氧池 DO 值均小于 0.2
mg·L-1,好氧池前段 DO 值小于 0.5 mg·L-1,使生化系统前段氧化,产生臭气,并且
污水处理站防爆区氧产气影响厂区安全性。
总而言之,原工艺在高浓度废水预处理上缺少针对性,一味采用氧化施去解COD
题,忽视了进水特征,能高且效果不企业运维带来负满足企业发展需求,需
要进行提升改造。
    2 改造实施方案
2.1 工艺改造
2.1.1 改造后工艺流程
底解原污水处理站问题,企业定对污水处理站进行提升改造。但企业生产力较大,
改造过程中低浓度废水不能产,且污水处理站占地紧张用原有池提高污水处理站
处理效果。针对项目情况改造后工艺流程2
摘要:

生物提取类制药废水提升改造项目实例摘要:“某制药企业为提升污水处理站处理能力,改造原处理工艺水解酸化-AO”“法为微氧水解酸化-AB”法,在进水COD小于5000mg·L-1时,微氧水解酸化抗冲击效果好,臭气产量小,A段好氧+中沉池出水COD值可降至500mg·L-1左右,B段好氧+二沉池出水COD值稳定小于100mg·L-1。关键词:微氧水解酸化;AB法;提取类制药废水;Abstract:Inordertoimprovethetreatmentcapacityandmeeteffluentindexrequirementsofthesewagestation,abio-extractionp...

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